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图2-13
图2-14
此图显示了工件的实际轮廓、凸模、凹模切割时的加工路线。 我们可以清楚的看出凸凹模的走丝路线。 中间的白色粗实线为工件的实际轮廓线。 上面绿色线为凸模加工时钼丝的实际轨迹 最里面的绿色线为凹模加工时的钼丝的实际轨迹。 到目前为止,我们凸凹模的加工已经完成了。 加工完毕,卸下工件,清理机床工作台,然后修理工件毛刺,即可 完成了。 图2-15 第三章 数控电火花线切割加工中常遇到的问题及解决方案。 1)频繁断丝 原因: ①钼丝同导电块接触不良,加工时也有火花产生,更换导电块及尼龙套解决。 ②导轮加工时间过长,V型槽有明显缺陷或喷嘴有杂物堵塞所造成的卡丝断丝。 ③乳化液使用时间过长过脏,导致绝缘破坏,排屑困难所造成的断丝。 ④脉冲电源参数调节不当。功放管多,脉冲宽度小,脉冲间隔小都易造成加工电流的不稳定而断丝。 ⑤换向时未切断脉冲电源。 ⑥进给速度过快或过慢造成加工电路不稳定。 ⑦电极丝的材质不佳,抗拉强度低,折弯,打结,叠丝或使用时间过长,丝被拉长,拉细且布满微小放电凹坑。 ⑧导丝机构的机械传动精度低,绕丝松紧不适度,导轮和储丝筒的径向圆跳动和窜动。 ⑨工件材料的导电性及导热性不好,加工中被电极丝拉出沟槽。 ⑩加工 结束时,因工件自重引起切除部分脱落或倾斜夹断电极丝。 解决方案: 加工过程中断丝,首先应立即关闭脉冲电源和变频,在关闭工作液泵及走丝电动机 ,把变频粗调置于“手动”一边,打开变频开关,让机床工作台继续按远程序走完,最后回到起点位置重新穿丝加工。若工件厚度较小。可就地穿丝继续加工。 若加工快结束断丝,可考虑从末尾进行加工,但需重新编制一部分程序。当两次加工重叠时,要及时关闭脉冲电源和机床,以避免损坏工件。 若断丝不能在用,必须更换新丝时,要测量新丝的直径,若断丝直径和新丝直径相差较大,就要重新设置加工参数,以保证所加工工件的精度。 2)短路 原因: ①导轮和导电块上的电蚀物堆积严重为能及时清理。 ②工件的变形造成切缝变窄,使切屑无法及时排出。 ③工作也浓度太高造成排屑不畅。 ④加工参数选择不当造成短路。 解决方案: 应立即关掉变频,待其自行消除短路,如不能凑效,在关掉高频电源,用酒精、汽油、丙醇等溶剂、冲洗短路部分,若此时还不能消除短路,只好把电极丝抽出退回到其始点重新加工。 通过此次毕业设计,我对所学习的知识又有了一个系统的了解。线切割对于我来说也是一个全新的东西,以前在校学习时只是听说了一些,走上工作岗位,才真正接触到了这一工种。以上论文所提及的都是我在工作中所接触,了解到的知识。虽说不是很完整,很专业,也不是很深奥,但是他显示了北航海尔CAXA线切割XP在机械加工中应用的全过程。包括从图纸输入,轨迹生成到代码显示及程序送控制台的全过程。由此,你可以对数控电火花线切割有一个大概的了解。 在设计的过程中,我也遇到了好多问题。毕竟线切割是我新接触的东西,理论知识我可以很快掌握,但是真正到实践上,机床遇到的许多问题让我也束手无策。曾有一次,由于电工把三相电源线给接反了,结果机床的储丝筒就一直反向运转,频繁断丝。我检查了所有能检查的接口,包括高频,都没找到问题。我做了最坏的打算:卸掉一个换向开关,用一个开关来控制两向行程。终于可以加工了。但是,我知道这也只是应急之策。下班后,我又继续检查,过了好久,我的学生赵新超问我会不会是电源的问题,因为他中午看见电工动线了。此时我才恍然大悟,赶紧调了三相电源,问题就这样迎韧而解了。在此我要谢谢我的学生们,如果不是他们的勤学好问,也许我也不会那么积极的去搜集各方面的资料;如果不是他们的聪慧,也许我会被所遇到的困难吓倒。 在本次毕业设计中,我从指导老师身上学到了很多东西。老师认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。她无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高。这对于我以后的工作和学习都有很大的帮助,感谢她耐心的辅导。
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